產(chǎn)品參數(shù) | |
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產(chǎn)品價格 | 170000/臺 |
發(fā)貨期限 | 當日發(fā)貨 |
供貨總量 | 10 |
運費說明 | 包運費 |
小起訂 | 1 |
產(chǎn)品品牌 | 寶潤 |
產(chǎn)品規(guī)格 | XGGL-2000 |
發(fā)貨城市 | 河南長葛市 |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 河南長葛 |
產(chǎn)品重量 | 17噸 |
質(zhì)保時間 | 12個月 |
名稱 | 繞筋機 |
產(chǎn)地 | 河南 |
規(guī)格 | 3000 |
品牌 | 建貿(mào) |
可定制 | 是 |
范圍 | 數(shù)控鋼筋籠滾焊機節(jié)能降耗供應(yīng)范圍覆蓋四川省、成都市、綿陽市、攀枝花市、瀘州市、樂山市、宜賓市、廣安市、巴中市、甘孜市、涼山市、阿壩市、資陽市、雅安市、遂寧市、內(nèi)江市、南充市、自貢市、德陽市、廣元市、眉山市 汶川縣、理縣、茂縣、松潘縣、九寨溝縣、金川縣、小金縣、黑水縣、馬爾康市、壤塘縣、若爾蓋縣、紅原縣等區(qū)域。 |
鉆孔灌注樁的施工工藝相當成熟,而且關(guān)于鉆孔灌注樁的施工質(zhì)量控制及問題處理系列的論述文章眾多,本文就不一一詳說。本文主要針對西成客專線站前6標段某公司承建的湑水河特大橋施工時樁基出現(xiàn)鋼筋籠上浮,進行原因分析并提出控制措施,該措施在后續(xù)施工中成功的避免了鋼筋籠上浮。
一、工程概況
西成客專為西安至成都新建時速250km/h高速鐵路,某公司承建陜西漢中段站前6標段土建任務(wù),湑水河特大橋全長1755m,位于全直線上,設(shè)計為雙線無砟軌道。該橋采用鉆孔灌注樁接承臺基礎(chǔ),鉆孔灌注樁434根,設(shè)計樁徑1.25米和1米,設(shè)計樁長長37米,短32米,樁基為非通長鋼筋籠配筋;以此橋某號墩的1根樁基為 個施工工點,設(shè)計樁長為36米。
二、湑水河特大橋某墩樁基概況和施工實際情況
地下水豐富,以土層、砂礫和卵石層為主,樁基為摩擦樁,樁基直徑為1.25m,設(shè)計樁長36m,鋼筋籠為非通長鋼筋籠,鋼筋籠設(shè)計長度為25m,成樁后孔深為36.2m。 車10m3混凝土澆筑順利完成,澆筑第二車混凝土過程中見鋼筋籠上浮。鋼筋籠上浮后同時出現(xiàn)了孔位偏移,現(xiàn)場立刻停止了混凝土澆筑,現(xiàn)場技術(shù)人員用測繩量測導(dǎo)管埋深和混凝土灌入深度后,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)管埋深已達到12.5m。量測鋼筋籠頂部高程上浮高度達到1.2m,沒有合理措施可以使鋼筋籠回到原位標高,現(xiàn)場決定拔籠重鉆。
三、鋼筋籠上浮原因
結(jié)合上述樁基實際施工情況,原因分析如下:
水下混凝土澆筑過程,技術(shù)人員沒有及時測量混凝土面到孔底、鋼筋籠底部的距離以及導(dǎo)管在混凝土中的埋深,因此在混凝土面上升接觸到鋼筋籠底部和導(dǎo)管埋深達到12.5m的整個過程沒有采取措施,引起鋼筋籠上浮。
四、鋼筋籠上浮的控制措施
根據(jù)上述鋼筋籠上浮原因分析,本項目施工采取的部分措施如下:
①灌注水下混凝土前,及時測量樁基成孔深度,保證鋼筋籠和樁基長度滿足設(shè)計要求。因超鉆而引起的鋼筋籠底部距孔底距離增大時,在鋼筋籠頂部接長鋼筋籠。準確計算好進入鋼筋籠底部的混凝土方量,快接近鋼筋籠底部時,可通過漏斗閥門開關(guān)降低混凝土的灌入速度,避免混凝土接觸鋼筋籠底部時的頂托力瞬間過大造成鋼筋籠上浮。
②開始澆筑前,導(dǎo)管底部距孔底距離宜為30cm~50cm,澆筑過程及時測量,控制導(dǎo)管埋深在2~6m;同時保持導(dǎo)管居中,避免導(dǎo)管法蘭盤掛住鋼筋籠。
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幾種連接方式比較 1,搭接 主筋搭接長度是其直徑的40倍,在搭接處,籠子的主筋端部都在同一斷面上,其中一 個籠子的主筋端頭要在彎曲機上加工成“Z”字型。這種搭接的優(yōu)點是:現(xiàn)場施工時,對搭接處的焊接要求不高,間斷點焊即可,施速度快,搭接處主筋對混凝土的流動性影響小。其缺點是:由于搭接長度長 ,主筋的使用量會有些增加,造成材料的浪費。國外多采用這種連接方式。 2,錯開接 主筋搭接長度是其直徑的10倍,在搭接處,籠子的主筋端部不在同一斷面上,間隔錯 開500~1000mm,每根主筋端頭都要在彎曲機上加工成“/”型。這種搭接的優(yōu)點是:由于搭接長度短,節(jié)省材料,搭接處主筋對混凝土的流動性影響也不大。其缺點是:對搭接處的焊接要求高,施工速度慢。這種連接方式是國內(nèi)普遍采用的。 3,用螺絲(COUPLER)對接 對接處,主筋端頭不需要在彎曲機上加工,而是在端頭通過摩擦焊接一個螺絲頭或者車絲。施工對接時,用圓螺母(COUPLER)將兩個螺絲頭連接起來。這種連接方式施工快,節(jié)省材料,但成本高,對主筋的對中性要求高,對接處螺母對混凝土的流動性有點影響。在國外,這種連接方式是鋼筋籠連接的發(fā)展方向。 4,對接處加輔助材料 主筋搭接長度是其直徑的10倍,在搭接處,籠子的主筋端部不在同一斷面上,間隔錯 開500~1000mm,每根主筋端部不需要在彎曲機上加工?,F(xiàn)場施工時,在搭接處幫附一條長300~500mm的棒材。這種施工速度快,簡單易行,但浪費材料,搭接處對混凝土的流動性有影響。 隨著施工的發(fā)展,對鋼筋籠制作的要求越來越高,新的要求靠手工是無法完成的,比如:采用的主筋直徑越來越大, 直徑可達?50mm;箍筋采用冷拉帶肋高強度螺紋鋼, 直徑可達?16mm;一個12米長的籠子重量可達8噸;徑向或周向并排使用兩個主筋;根據(jù)承載要求,同一圓周上使用不同直徑的主筋,可以節(jié)省材料等。這些對籠子的連接都提出了新的要求,在生產(chǎn)施工中要不斷實踐,以求生產(chǎn)成本低,施工速度快,施高。 |